从7月份开始,丁二烯产量屡创新高。11月份日均产量达到351.8吨,再次刷新产量纪录。1-11月份,共自产丁二烯103106吨,同比增加22008吨,为三套丁苯装置“吃饱喝足”提供了充足原料。
该厂有两套抽提装置生产丁二烯原料,为确保其稳产高产,他们科学谋划、优化运行。5月8日,技术攻关项目预汽提系统顺利投入运行,彻底解决了一抽提压缩机制约瓶颈、提负荷困难的难题。由于预汽提系统是第一次投用,只能“摸着石头过河”,技术人员查资料、定措施,实现了平稳运行180多天。从5月20日开始,稳妥处理齐旺达碳四6838吨,为丁二烯高产提供了有力保障。“精馏系统TBC加入量正常,液位50%。”丁二烯车间副主任师王建明的对讲机里,每个小时都会传出操作人员的巡检汇报。装置高负荷运行容易造成系统自聚,TBC是丁二烯精制系统阻聚的关键助剂,车间每个小时都要不间断地对助剂加入泵进行检查,并做好机泵运行、罐液位等指标记录。
为了能够及时掌握系统运行状况,车间实行外操巡检抽查制度,工艺技术员到现场查看重点监测的工艺参数,再与巡检人员的记录数据相比对,如误差较大,将对其进行严格考核,进一步增强了巡检人员的责任心。11月19日,乙腈装置班长陈泰峰在泵群区域巡检时,闻到一股碳四物料味。经排查发现是一萃取单元碳四进料泵B205a有物料泄漏,陈泰峰立刻向车间设备员汇报并将泄漏泵切换至备用泵运行,避免了事态进一步扩大。
“三套橡胶装置全部满负荷生产,外购丁二烯不足,丁二烯库存告急。自产丁二烯必须顶住压力增加产量,确保橡胶产量目标完成。”王建明深感责任重大。
为保持工艺平稳,丁二烯车间细化日常工艺巡检记录,对每小时的工艺参数进行详细对比,车间要求每个班组按时将本班的DCS截图发送到微信群,车间管理人员和工艺技术员根据情况提前安排调整,将隐患消灭在萌芽状态。10月9日,一抽提主操刘志忠在监盘过程中发现压缩机中间冷凝器出口温度TIC107指示突然从35度跳跃至111度,调节阀阀位全开,他立即汇报给班长和车间值班人员,联系仪表维修人员维修校表,避免了因仪表故障对生产造成的影响。
“我们近期与生产调度科和罐区车间协调,将罐区乙腈原料储罐改为直供,储罐一直保持相对稳定的液位和压力,减少了系统产生的波动。”车间主任张国亮介绍说。
该厂实行增产丁二烯激励考核制度,持续开展提高系统运行平稳率竞赛,每个月底进行考核评比,激发了职工的操作积极性。截止到目前,丁二烯车间5个班组运行平稳率都达到98.5%以上,为装置负荷创新高提供了有利条件。